Décalage de tous les délais de 100us effectué par Alexandre M.
Cela permet de trigger les caméras avec les ~ 70us d'avance. Caméras linac et photoCathode, réglées à 0 dans l'IHM des retard.
Impossible de passer à un trigg diag à plus de 1 HZ
Décalage de tous les délais de 40us effectué par Alexandre M.
Un bouton pour connaitre l'etat des synthetisers de la synchro a ete ajoute dans la partie synchro de PlateformeIHM.
Le déphaseur piloté à été remis dans la chaîne allant de la source RF anneau à la cavité.
Pour l'instant il n'est pas alimenté.
Des mesures de bruit et des tests de pilotage auront lieu jeudi.
Le problème de bruit persiste. Le déphaseur a été retiré jusqu'à jeudi.
Le probleme de bruit semble regle. Dephaseur reinstalle.
La phase RF anneau par rapport à la synchro est maintenant contrôlé par ER/CA/RAC.05-API.AO1/AO6 et ER/CA/RAC.05-API.AO1/AO7 qui donnent chacun un déphasage de 210 degres en allamnt de 0 à 10V.
Un DS sera ajouté prochainement.
Nom proposé:
ER/SY/RAC.09-DEP.01 lui même composé de deux déphaseurs: ER/SY/RAC.09-DEP.01-DEP.01 ER/SY/RAC.09-DEP.01-DEP.02
Une solution pour palier au double pulses sur les voie de DG:
il faut mettre un retard sur une des voies supérieur à 195µs
il faut prendre les voies SDC:
DEG1 voie 1
DEG2 voie 8
DEG3 voie 20
DEG4 voie 8
Le chassis de synchro est alimenté par une ralonge electrique venant de l'établis "de Jean Noel"
les mesures sur le 230V ont montrées que le signal était moins perturbé là bas qu'en baie 8
ceci est une solution temporaire en attendant un filtrage qui rende le chassis synchro moins sensible aux perturbations du 230V
Test du 7 01 2020 pour la connexion au EloG synchro
Pour provoquer un declenchement force du DEG3 il faut regler les canaux a declencher sur SSE
et ensuite envoyer la commande
wget --no-cache -S --post-data 'elem=Run&val=true&end' "http://192.168.229.25/main.php"
C'est equivalent a l'appui de Run/Stop sur l'interfqce web: http://192.168.229.25/
Les réglages des générateurs de retard ont été sauvés dans le canal 1 de chaque générateur.
Les réglages des générateurs de retard ont été sauvés dans le canal 1 et 9 de chaque générateur.
Bonjour,
J'ai mis les bonnes adresses IP sur les generateurs de retard et tout teste. Cela fonctionne.
Par contre le DS n'est pas demarre donc l'IHM ne fonctionne toujours pas.
Nicolas
J'ai mis le générateur de retard 3 en mode SSE.
Pour info dans la mémoire des générateurs de retard il y a:
- En position 9 la config par défaut (à définir)
- En position 8 la config avec le générateur 3 en EXT
- En position 7 la config avec le générateur 3 en SSE
Comme cela il est possible de recharger la config en ssh ligne de commande:
cd ~/git/panneaux/Synchro
./gene_memory.py recall 7
La ligne 157 du code delay_family.py avait été commentée dans le cadre des tests de déploiement de TaurusWheelEdit.
The timing interface has been updated to provide a wheel editor for the variables. A git pull is necessary to get the interface.
J'ai mis en place en cron qui sauve automatiquement la config des générateurs de retard toutes les heures dans la mémoire 3. Si cela fonctionne je ferais aussi des sauvegardes quotidiennes et hebdomadaires via cron...
Si il faut restaurer les générateurs de retard:
- cat /data/shared/SY_config/gene_memory.log
pour repérer la mémoire où la sauvegarde qui nous intéresse se trouve...
Ensuite dans panneaux/Synchro/
./gene_memory.py recall x
où x est la valeur de la sauvegarde à rappeler.
La fréquence de déclenchement des diagnostics a été passée à 5Hz à la demande de Jean-Claude.