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Date |
Author |
Status |
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Important |
Subject |
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103
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Thu Sep 12 09:23:09 2024 |
VC,ND | Fixed | Info | Timing |
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Decalage temps de declenchement machine. | |
9:20 Le laser est a -8.20us
Verification du retard de la camera LI/OP/LAS.02 en decalant en temps le laser de 999us.
La camera se declenche bien environs 600us avant le laser.
Tests sous pylon: un retard de 500us avait ete mis manuellement dans la camera il est retire.
Maintenant la camera se declenche 120us avant le laser.
12:17 Decalage en temps de toutes la synchro. Maintenant le 0 est 200us avant la production des electrons.
Cela devrait etre transparent pour les utilisateurs.
Mise a jour du fichier de constantes de synchronisation.
Git pull.
Scan de verification avec le laser a -8.20us et le temps d'exposition de la camera a 100us. On voit bien le laser si le declenechement est entre -190us et -100us
Verification des parametres pylon des autres cameras. A priori il n'y a pas de retard caché.
Il faudra verifier en faisceau que tout va bien.
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| Attachment 1: laser_scan_before.png
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| Attachment 2: camera_laser_scan_laser_at_999us_exp100us.png
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| Attachment 3: camera_laser_scan_laser_at_200us_exp90us_after_changing_edge.png
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| Attachment 4: camera_laser_scan_laser_at_m8us_exp100us_after_adjusting_timing.png
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104
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Wed Dec 4 11:10:38 2024 |
VC | Fixed | Info | Timing |
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procedure fréquence | |
dossier panneau\synchro (cdi)
./ring_frequency.py --help (voir le mode de fonctionnement)
./ring_frequency.py --freq "value" (choisi que des fréquences possible pour la div par 15)
./phase_shifter_rigol.py --phase "value" (attention change les phases de ch1 et ch2) |
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105
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Thu Dec 5 15:14:38 2024 |
VC | Fixed | Info | Tests |
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MESURE STABILITÉ SYNCHRO | |
La synchronisation des signaux mesure suR le timing 50Hz
500MHz LI 500MHz RI => 18ps sdev
500MHz LI 50Hz => 190ps sdev
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107
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Thu Jan 9 14:12:45 2025 |
Entered by Nicolas Delerue from 134.158.195.144 on Thu Jan 9 14:12:31 2025 | Fixed | Info | Timing |
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DS to monitor missed triggers | |
A ds to monitor missed triggers has been added in CALC/SY/missed_triggers
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| Attachment 1: Screenshot_from_2025-01-09_14-24-06.png
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112
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Thu Apr 17 16:54:51 2025 |
Entered by Nicolas Delerue from 134.158.195.142 on Thu Apr 17 16:54:35 2025 | | Info | Timing |
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Routage 500MHz anneau pour camera a balayage | |
Le 500MHz pour la camera a balayage est injecte sur la voie C9 dans la baie 09, passe par le cable 90542 et arrive sur la voie A4.
Pour l'instant le 500MHz est pris a la place du scope de la baie 9. |
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113
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Thu Apr 17 17:24:58 2025 |
Entered by Nicolas Delerue from 134.158.195.142 on Thu Apr 17 17:24:43 2025 | | Info | Timing |
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Routage 16,7MHz pour camera a balayage | |
Baie 9: B14 =>cable 94545 => baie 34 A5 |
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114
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Mon May 5 12:17:18 2025 |
VC, ND | | Info | Timing |
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Mise a jour synchronisation. | |
Attention au démarrage de l'interface faire 'restore laser and Kicker' pour etre sur que le systeme de synchro est en mode "normal"
Les codes de synchronisations ont ete mis a jour afin de permettre le 50Hz.
L'interface a ete mise à jour et un git pull a ete fait.
Le bit 4 est un reset du CPLD (il n'y a plus de synhcro tant que Bit 4 = 1 et la LED du chassis synchro ne clignote pas)
Il existe 6 codes possibles
Modulateur Linac Ring Diag
code 1 50 50 50 12.5
code 2 50 25 25 12.5
code 3 50 12.5 12.5 12.5
code 4 50 6.25 6.25 6.25
Code 5 50 3.125 3.125 3.125
Code 6 50 1.5625 1.5625 1.5625
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Fri May 16 11:12:32 2025 |
Entered by Vincent Chaumat from 134.158.76.115 on Fri May 16 11:12:17 2025 | Fixed | Info | Timing |
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State of the art Synchro | |
Les performance de la synchro de ThomX au 16 mai 2025 sont:
Le jitter 500MHz Ring 500MHz Linac est de 8ps Sdev et 95% es événement dans 20ps 100 % dans 80ps (quelquesoit la fréquence de répétion) (Jitter rapide)
Le jitter entre les voies de synchro Linac et Ring est contenu dans 100ps (quelquesoit la fréquence de répétion) (jitter rapide)
La varition du temps entre les timing ring (drift timing) (quelquesoit la fréquence de répétion)
sont inférieurs à 3ns entre le modulateur et le linac
sont inférieurs à 1.5ns entre le modulateur et les diag
sont inférieurs à 200ps entre linac et ring (mesure plus précise avec jitter rapide)
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| Attachment 1: jitter_rapide.png
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| Attachment 2: drift_timing.png
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132
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Mon Sep 1 11:28:51 2025 |
VC | Fixed | Info | Timing |
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réglage DEG4 --> DEG1 | |
Gen4, voie 1 => Gen1,voie2, RF Gun
Gen4, voie 2 => Gen1,voie3, Laser
Gen4, voie 6 => Gen1,voie4, RedPitaya
Gen4, voie 8 => Gen1,voie5, Salle de controle
Sauve en memoire 9 des DEG1 |
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134
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Mon Sep 1 17:50:09 2025 |
VC, ND | Under Process | Info | Timing |
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DEG4 retiré pour nettoyage | |
Le DEG4 a été retiré pour nettoyage. |
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136
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Wed Nov 5 16:12:40 2025 |
VC | New Solution | Info | Timing |
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Saut de synchro | |
Le chassis de synchro est alimenté par une ralonge electrique venant de l'établis "de Jean Noel"
les mesures sur le 230V ont montrées que le signal était moins perturbé là bas qu'en baie 8
ceci est une solution temporaire en attendant un filtrage qui rende le chassis synchro moins sensible aux perturbations du 230V |
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3
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Fri Jan 31 16:17:43 2020 |
Entered by Nicolas Delerue from 134.158.195.143 on Fri Jan 31 16:17:30 2020 | Fixed | Fix | Timing |
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Commande declenchement force SSE | |
Pour provoquer un declenchement force du DEG3 il faut regler les canaux a declencher sur SSE
et ensuite envoyer la commande
wget --no-cache -S --post-data 'elem=Run&val=true&end' "http://192.168.229.25/main.php"
C'est equivalent a l'appui de Run/Stop sur l'interfqce web: http://192.168.229.25/ |
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4
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Tue Feb 4 16:24:53 2020 |
Entered by Nicolas Delerue from 193.55.29.169 on Tue Feb 4 16:24:39 2020 | Under Process | Fix | Timing |
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Mise à jour XML synchro | |
La recette XML des valeurs de synchronisation a été mise à jour dans https://atrium.in2p3.fr/nuxeo/nxdoc/default/dc821b72-899c-42cc-9896-8d327d9670ff/view_documents |
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5
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Tue Feb 4 16:58:41 2020 |
Entered by Nicolas Delerue from 193.55.29.169 on Tue Feb 4 16:58:21 2020 | Fixed | Fix | Timing |
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Réglages des générateurs de retard sauvés | |
Les réglages des générateurs de retard ont été sauvés dans le canal 1 de chaque générateur. |
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6
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Thu Jul 23 17:20:58 2020 |
Entered by Nicolas Delerue from 193.55.29.171 on Thu Jul 23 17:20:45 2020 | Fixed | Fix | Material |
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Sauvegarde réglages | |
Les réglages des générateurs de retard ont été sauvés dans le canal 1 et 9 de chaque générateur. |
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7
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Tue Oct 13 12:23:20 2020 |
Entered by Nicolas Delerue from 134.158.195.143 on Tue Oct 13 12:23:01 2020 | Fixed | Fix | Material |
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addresse IP reglee; Pb IHM | |
Bonjour,
J'ai mis les bonnes adresses IP sur les generateurs de retard et tout teste. Cela fonctionne.
Par contre le DS n'est pas demarre donc l'IHM ne fonctionne toujours pas.
Nicolas
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9
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Thu Jun 3 18:12:04 2021 |
Entered by Nicolas Delerue from 134.158.195.142 on Thu Jun 3 18:11:47 2021 | | Fix | Other |
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Config des generateurs de retqrds rechqrgee | |
j'ai rechargee la config par defaut des generateurs de retard (config 9) |
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10
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Tue Jun 8 11:29:27 2021 |
Entered by Nicolas Delerue from 134.158.88.175 on Tue Jun 8 11:29:08 2021 | | Fix | Timing |
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Pb scope salle de contrôel | |
Le scope en salle de contrôle été déréglée et les coordinateurs indiquaient que la synchro ne fonctionnait pas. Après vérification, tout allait bien. |
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11
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Wed Jun 9 14:07:45 2021 |
Entered by Nicolas Delerue from 80.119.21.73 on Wed Jun 9 14:07:25 2021 | Fixed | Fix | Timing |
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Mise à jour des valeurs de retard réparée... | |
La ligne 157 du code delay_family.py avait été commentée dans le cadre des tests de déploiement de TaurusWheelEdit.
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12
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Fri Jun 11 09:43:46 2021 |
Entered by Nicolas Delerue from 80.119.21.73 on Fri Jun 11 09:43:33 2021 | Fixed | Fix | Timing |
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Updated interface | |
The timing interface has been updated to provide a wheel editor for the variables. A git pull is necessary to get the interface. |